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振動分析診斷_不平衡解決方案
2021-05-28 10:35:39

      振動分析診斷技術(shù)是設(shè)備故障診斷最重要最常用的方法。但在設(shè)備現(xiàn)場的實際工作中,常常遇到的最困難的也是最關(guān)鍵的問題是,在使用簡易診斷儀器〈如振動計〉已經(jīng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在故障的情況下,如何根據(jù)各種振動分析儀〈頻譜分析儀〉提供的振動波形和頻譜,診斷出設(shè)備的故障類型、部位及嚴(yán)重程度,以便據(jù)此采取相應(yīng)的措施。



一、故障原因

當(dāng)轉(zhuǎn)子質(zhì)量中心偏離轉(zhuǎn)動中心時出現(xiàn)不平衡。造成不平衡的原因通常是:裝配不適當(dāng)、轉(zhuǎn)子上有附加物生成、轉(zhuǎn)子質(zhì)量磨損、轉(zhuǎn)子破裂或丟失部件。

 

二、頻譜和波形特征

1)徑向振動大

① 基頻有穩(wěn)定的高峰,其他倍頻振幅較小。

② 基頻幅值隨轉(zhuǎn)速增大而增大,這是不平衡的重要特征。

2)軸向振動較小

 

三、儀器設(shè)置

1)最高分析頻率。低轉(zhuǎn)速:200Hz。高轉(zhuǎn)速:400Hz。

2)波形、頻譜、振動速度或加速度顯示。

 

四、診斷

1)頻域:

① 確認(rèn)頻譜中以穩(wěn)定的基頻分量為主,其他倍頻幅值很小。

② 軸向振動比徑向振動小得多。

③ 必要時改變轉(zhuǎn)速,確認(rèn)基頻幅值隨轉(zhuǎn)速增大而增大。

2)時域:

① 波形以穩(wěn)定的單一頻率為主,軸每轉(zhuǎn)一周出現(xiàn)一個峰值。

② 軸向振動比徑向振動小得多。

 

五、說明

1)造成徑向振動基頻幅值大的其他故障有:軸不對中、軸彎曲、機械松動及機械共振。應(yīng)將它們與不平衡區(qū)分開,在檢測不平衡之前予以糾正。

2)若 1×RPM、2×RPM、3×RPM 等分量大,而且垂直方向的振動明顯大于水平方向振動,可能是基礎(chǔ)松動。

3)若軸向振動較大,并且徑向和軸向的 1×RPM、2×RPM、3×RPM 分量較大,可能是軸不對中。

4)稍微改變轉(zhuǎn)速,若基頻幅值變化很大,可診斷為機械共振。

5)對于電機,若基頻幅值大的同時,其振動時域波形有緩慢調(diào)制現(xiàn)象,可能是機電

故障,如轉(zhuǎn)子斷條或裂紋。

(6)軸彎曲與不平衡有相似的頻譜特征。區(qū)分的方法是:低速轉(zhuǎn)動下檢查轉(zhuǎn)子各部位的徑向跳動量,可判斷是否有初始彎曲;在一定轉(zhuǎn)速下改變機組負(fù)荷,若振動隨負(fù)荷和時間而變化,則可能是局部摩擦、受熱或冷卻不均勻引起的熱彎曲。

 

實例 1 離心壓縮機不平衡

1)故障情況

某化工廠離心壓縮機高壓缸的徑向振動自 3 月以來呈不斷增長趨勢,有的測點振動峰峰值從 27μm 增長到 50μm,幾乎翻了一番

低壓缸轉(zhuǎn)速為 6446r/min,高壓缸轉(zhuǎn)速為 13175r/min。

2)診斷

利用監(jiān)測和診斷系統(tǒng)對振動測試信號進(jìn)行分析診斷,振動測點分布高壓缸 5 月 2 日振動頻譜。從頻譜圖可以看出,主要頻率分量只有基頻分量一個,其余倍頻分量均很小,所占比例在 10%以下。軸心軌跡基本上呈圓形,很規(guī)則,波動很小,并且為正進(jìn)動,即軸心軌跡旋向與轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)方向相同。

為了進(jìn)一步了解情況,將 3 月份以來的轉(zhuǎn)子振動數(shù)據(jù)作趨勢分析,左右軸承大體類似。可以看出,2 倍頻分量振幅基本上沒有變化,振動通頻峰-峰值增長的原因完全是由于基頻振動分量的增長。由該機器以往的運行經(jīng)驗,引起振動增加的原因可能有:①探頭失效,引起測試數(shù)據(jù)不準(zhǔn);②轉(zhuǎn)子對中不良;③壓縮機高壓缸內(nèi)部氣流不穩(wěn);④油膜渦動;⑤不平衡量增加。

現(xiàn)在根據(jù)上面的分析確定振動上升的真正原因。探頭失效不可能造成讀數(shù)增加,因為高壓缸四個徑向振動探頭的振幅都有所增加。而且基頻分量明顯增長的同時 2 倍頻分量卻保持不變。對中不良也可排除,因為對中不良的特征是 2 倍頻分量增長,在振動中占較大比重,并且軸心軌跡狹長。但實際情況并非如此。壓縮機內(nèi)部工作氣流不穩(wěn)所激發(fā)的振動,一般在頻譜上會出現(xiàn)一些與轉(zhuǎn)子或其零部件固有頻率有關(guān)的頻率成分,而實際頻譜上沒有這樣的頻率成分,氣流不穩(wěn)這一條也可排除。又因為 0.5 倍頻附近沒有明顯的頻率分量,所以也不是

油膜渦動。從頻譜上突出的基頻分量,加之圓形軸心軌跡,可以有把握地認(rèn)為,不平衡是振動增大的主要原因。另外,趨勢圖上基頻變化曲線與通頻振動峰-峰值變化曲線十分吻合,也表明振動增大的原因是不平衡的增大。高壓缸轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速高達(dá) 13000r/min 以上,對轉(zhuǎn)子的微小不平衡量很敏感。根據(jù)以往的運行記錄和檢修記錄,認(rèn)為不平衡量增加的可能原因有二:一是轉(zhuǎn)子葉片結(jié)垢或磨損不均勻,當(dāng)繼續(xù)運轉(zhuǎn)時,結(jié)垢或磨損有可能趨于均勻,使振動逐漸平緩甚至降低。二是由于機器基礎(chǔ)熱變形造成轉(zhuǎn)子撓度變形加大,熱變形主要受氣溫影響。綜合上述兩種可能原因,可知振動的變化將比較緩慢,不會突然造成機器的損壞。診斷結(jié)論為:①振動增大主要原因是不平衡量的增加;②振動變化比較緩慢,不會引起突發(fā)事故,只要注意監(jiān)測,在振幅峰-峰值到達(dá)報警值以前,不必停車檢修;

③建議下次大修時,對轉(zhuǎn)子進(jìn)行現(xiàn)場動平衡調(diào)試,以降低振動幅值。

三是驗證,根據(jù)診斷結(jié)論,機組繼續(xù)運轉(zhuǎn)了 18 個月,直至大修。振幅緩慢上升,但未發(fā)生什么故障,未影響生產(chǎn)正常進(jìn)行,監(jiān)測頻譜中仍只有基頻分量,可見振動原因仍是不平衡,未出現(xiàn)新的振源。

 

實例 2 壓縮機不平衡

1)故障情況

某石化化工廠 C501 機組壓縮機大修后進(jìn)行催化劑再生工作時,振動報警,測點 D位移高達(dá) 68μm,超過允許值 60μm;測點 C(與測點 D 互成 90°)位移在 50~60μm 之間波動,測點 A、B(彼此互成 90°)振動也較以往增大。

 

2)診斷

①用示波器觀察 C、D 及其他測點振動波形,無異常。②用磁帶記錄儀記錄各測點信號,進(jìn)行頻譜分析并與運行正常時的頻譜比較,發(fā)現(xiàn):工頻(255Hz)振幅明顯增大,D 點增大 1.9 倍,C 點增大 1.73 倍。其他頻率分量振幅變化不大,小于工頻的低頻部分和大于工頻部分均未出現(xiàn)新的峰值。據(jù)此診斷為壓縮機轉(zhuǎn)子出現(xiàn)了顯著的不平衡。估計不平衡由轉(zhuǎn)子上結(jié)垢所致。排除油膜振蕩、不對中、干磨擦的可能性。

 

3)采取措施

①暫不停機,再維持運行 4~5 天,直至催化劑再生工作完成。②密切監(jiān)視振動狀態(tài)。③再生完成后解體檢查。

 

4)驗證

停機解體檢查證實,轉(zhuǎn)子和機殼氣體流道結(jié)垢十分嚴(yán)重,最厚達(dá) 20mm,第一級吸入口處約 3/4 的流道被堵,垢的主要成分是燒蝕下來的催化劑。清垢后起動,各點振動值均正常。工廠機動科據(jù)此提出建議:鑒于催化劑再生工作容易產(chǎn)生結(jié)垢,此項工作應(yīng)安排在壓縮

機大修前進(jìn)行,以避免重復(fù)檢修。

六、對中故障原因

兩個相連接的機器軸線不平行或不重合,一個或多個軸承安裝傾斜或偏心,即為不對中。造成不對中的原因可以是裝配不當(dāng),調(diào)整不夠,基礎(chǔ)損壞,熱脹或聯(lián)軸節(jié)鎖死。

 

七、頻譜和波形特征

1)軸向振動大①1×RPM、2×RPM 甚至 3×RPM 處有穩(wěn)定的高峰,一般達(dá)到徑向振動的 50%以上,若與徑向振動一樣大或比徑向振動更大,表明情況嚴(yán)重。②4~10×RPM 分量小。

2)徑向振動大

①1×RPM、2×RPM 甚至 3×RPM 處有穩(wěn)定的高峰,特別 2×RPM 分量有可能超過 1×RPM 分量。②4~10×RPM 分量小。

(3)時域波形穩(wěn)定,每轉(zhuǎn)出現(xiàn) 1 個、2 個或 3 個峰,無大的加速度沖擊現(xiàn)象。

 

八、儀器設(shè)置

1)最高分析頻率:低轉(zhuǎn)速:200Hz。高轉(zhuǎn)速:1000Hz;

2)波形,頻譜,振動速度或加速度顯示。

 

九、診斷

1)頻域①確認(rèn)軸向和徑向在 1×RPM、2×RPM 及 3×RPM 處有穩(wěn)定的高峰,特別注意 2×RPM分量。②4~10×RPM 分量很小。

2)時域

確認(rèn)以穩(wěn)定的周期波形為主,每轉(zhuǎn)出現(xiàn) 1 個、2 個或 3 個峰值。沒有大的加速度沖擊現(xiàn)象。若軸向振動與徑向振動一樣大或比徑向更大,表明問題嚴(yán)重。

 

十、說明

1)在確認(rèn)不對中的若干特征時,若顯示出下列現(xiàn)象之一,則可能是機械松動:軸向振動??;4~10×RPM 分量較大;

時域波形雜亂,無明顯峰值。

2)在診斷為不對中時,若 1×RPM 分量比其他分量占優(yōu)勢,可能是角不對中。

3)若時域波形不穩(wěn)定或顯示出有較大沖擊現(xiàn)象,可能是其他故障。

4)對于電機,若基頻及其他倍頻分量大的同時,其振動波形有調(diào)制現(xiàn)象,或基頻處出現(xiàn)邊頻,可能存在機電方面的故障,如轉(zhuǎn)子斷條或軸承傾斜導(dǎo)致的偏心。

5)關(guān)于皮帶輪不對中問題。

 

實例 1 壓縮機組對中不良

1)故障情況

某化工廠壓縮機組。電動機轉(zhuǎn)速 1500r/min,壓縮機轉(zhuǎn)速 7758r/min。3號測點位移 150μm,速度峰值 9mm/s,均超過允許值。

2)診斷

3 號測點位于齒輪箱頂蓋上,由于頂蓋不直接壓在軸承蓋上,而且箱蓋剛度不很高,所以傳遞途徑對振動影響較大。為此,將測點調(diào)整到軸承座的基座 8 號測點位置。8 號測點的位移和速度頻譜圖,2×RPM(50Hz)分量幅值很大,甚至超過 l×RPM ,3×RPM 幅值也較大,

說明該軸承座振動異常??紤]到 8 號測點前面有聯(lián)軸節(jié),故診斷為電機與齒輪箱的聯(lián)軸節(jié)對中不良。

3)驗證:

停機后對聯(lián)軸節(jié)測量發(fā)現(xiàn),對中超差甚大,垂直方向兩軸中心偏移達(dá) 0.15mm,電機中心較高。降低電機中心后開機,3 號點位移減為 6μm,速度峰值減為 3mm/s,其他各點振幅也平均降低 25%。8 號測點對中以后的位移和速度頻譜,可以看到,2×RPM和 3×RPM 分量已基本消失。

1)故障情況

某煤礦-電機-發(fā)電機(M-G)機組7#軸承處溫度監(jiān)測指示超標(biāo),操作者將溫度升高歸因于不平衡增大,要求作現(xiàn)場動平衡。

2)診斷

①首先用測振儀測量總振動水平,并與 ISO2372 速度標(biāo)準(zhǔn)對照,以確定機器狀態(tài)。測量結(jié)果列入。雖然總的振動水平并不能表明溫度超標(biāo)的原因,但 7#、8#軸承軸向振動大于徑向振動,值得注意。

②對軸承振動作頻譜分析。由譜圖可以看出,軸向振動各頻率分量分別大于水平振動各頻率分量,軸向振動 3×RPM 分量甚至超過基頻分量。

綜合以上兩點,診斷結(jié)論為:機組對中不良,造成軸承上產(chǎn)生很大的卡緊力,它相當(dāng)于一個單向載荷,是溫度升高的根源所在。

3-12 機組軸承振動頻譜(工作轉(zhuǎn)速 748r/min)

3)驗證

停機檢查對中情況,發(fā)現(xiàn)機座一端下沉,造成轉(zhuǎn)子軸頸軸線不對中超標(biāo)。經(jīng)重新對中后,開機運行正常,7#軸承處溫度超標(biāo)問題得以解除。

 

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